Cloud Zoom small image

宝通钢铁有限公司技改后冷却系统案例分析

名称:宝通钢铁有限公司技改后冷却系统案例分析
可在线通过咨询了解详情
 
通过以下按钮进入下一步


我公司与唐山宝通钢铁有限公司水泵节能改造项目

项目基本情况介绍    

原轧机回水系统配循环泵(用一),台泵配电机功率160kw,实际运行台循环泵,经检测这台水泵实际运行电流分别为276A280A基本达到满负荷运行。实际运行水流量为1400m³/h

原轧机供水系统配循环泵(用一),台泵配电机功率160kw,实际运行台循环泵,经检测这台水泵实际运行电流分别为325A290A,电机超负荷运行,线圈损耗较大,长时间运行容易造成电机损毁及管网运行不稳。实际运行水流量为1500m³/h

原净环上塔水系统配循环泵(用一),台泵配电机功率55kw,实际运行台循环泵,经检测这台水泵实际运行电流分别为103A95A,基本达到满负荷运行。实际运行水流量为840m³/h

原电机冷却水系统配循环泵(用一),台泵配电机功率75kw,实际运行台循环泵,经检测这台水泵实际运行电流分别为135A140A,实际运行水流量为800m³/h

综上所述,整个供水系统普遍存在“低效率、高能耗”的状况,且电机长期处在满负荷甚至超负荷下运转,电机铜损、铁损严重,管网长时间高压运行,电能消耗大。建议对相应水泵进行节能改造,以免造成不必要的损失。

 宝通公司水泵节能改造方案

技改轧机回水泵组其中二台水泵,选用二台配功率为75kw电机的节能泵技改后台节能泵流量达到1800m³/h左右,且压力满足生产需求,实际安装时需将原有水泵换成节能泵,电机换成75kw四级电机,管道位置不变。安装简单便捷,无需改变原有管路,原有另外160kw水泵作为备用泵。

同理,技改轧机供水泵组其中二台水泵,选用二台配功率为75kw电机的节能泵技改后台节能泵流量达到1800m³/h左右,且压力满足生产需求

技改净环上塔水泵组其中二台水泵,选用二台配功率为22kw电机的节能泵技改后台节能泵流量达到840m³/h左右,且压力满足生产需求

技改电机冷却水泵组其中二台水泵,选用二台配功率为37kw电机的节能泵技改后台节能泵流量达到800m³/h左右,且压力满足生产需求

ƒ 商务合作方式

我公司与宝通钢铁公司合作为:宝通钢铁公司将我方节能水泵共计8台一次性购买,具体内容如下:

图片14.png

结合实物图分析:

图片15.png

系统名称

水泵名称

技改前

技改后

每小时节电量(kw/h)

节电率

电机功率

实测流量(吨/小时)

实耗功率(kw/h)

系统效率

电机功率

实测流量(吨/小时)

实耗功率(kw/h)

系统效率

宝通钢厂冷却水泵

轧机供水泵(图上左)

运行二台160kw水泵

1500

二台共计320kw/h

52%

运行二台75kw水泵

1800

共计150kw/h

92%

482

54%

上塔泵(图上右)

运行二台55kw水泵

840

二台共计110kw/h

65%

运行二台22kw水泵

840

共计44kw/h

88%

电机冷却泵(图下左)

运行二台75kw水泵

800

二台共计150kw/h

56%

运行二台37kw水泵

800

共计74kw/h

87%

回水泵(图下右)

运行二台160kw水泵

1400

二台共计320kw/h

49%

运行二台75kw水泵

1800

共计150kw/h

92%

合计

900


418


482

53.50%

冷却系统每年实际运行按300天,每天运行20小时,电费按0.6元/度计算。则节能改造前,该项目的年耗电量900KW×300天×20小时 =5400000度,年耗电费3240000元。节能改造后,该项目的年耗电量418KW×300天×20小时 =2508000度,年耗电费1504800元。               

由此得出年节电量为289.2万度,年减少费用支出约173.5万元(技改后测试的系统综合节能率为53.5%)。