我公司与唐山宝通钢铁有限公司水泵节能改造项目
项目基本情况介绍
原轧机回水系统配循环泵三台(二用一备),三台泵配电机功率160kw,实际运行二台循环泵,经检测这二台水泵实际运行电流分别为276A、280A,基本达到满负荷运行。实际运行总水流量为1400m³/h。
原轧机供水系统配循环泵三台(二用一备),三台泵配电机功率160kw,实际运行二台循环泵,经检测这二台水泵实际运行电流分别为325A、290A,电机超负荷运行,线圈损耗较大,长时间运行容易造成电机损毁及管网运行不稳。实际运行总水流量为1500m³/h。
原净环上塔水系统配循环泵三台(二用一备),三台泵配电机功率55kw,实际运行二台循环泵,经检测这二台水泵实际运行电流分别为103A、95A,基本达到满负荷运行。实际运行总水流量为840m³/h。
原电机冷却水系统配循环泵三台(二用一备),三台泵配电机功率75kw,实际运行二台循环泵,经检测这二台水泵实际运行电流分别为135A、140A,实际运行总水流量为800m³/h。
综上所述,整个供水系统普遍存在“低效率、高能耗”的状况,且电机长期处在满负荷甚至超负荷下运转,电机铜损、铁损严重,管网长时间高压运行,电能消耗大。建议对相应水泵进行节能改造,以免造成不必要的损失。
‚ 宝通公司水泵节能改造方案
技改轧机回水泵组其中二台水泵,选用二台配功率为75kw电机的节能泵,技改后二台节能泵总流量达到1800m³/h左右,且压力满足生产需求,实际安装时需将原有水泵换成节能泵,电机换成75kw四级电机,管道位置不变。安装简单便捷,无需改变原有管路,原有另外一台160kw水泵作为备用泵。
同理,技改轧机供水泵组其中二台水泵,选用二台配功率为75kw电机的节能泵,技改后二台节能泵总流量达到1800m³/h左右,且压力满足生产需求。
技改净环上塔水泵组其中二台水泵,选用二台配功率为22kw电机的节能泵,技改后二台节能泵总流量达到840m³/h左右,且压力满足生产需求。
技改电机冷却水泵组其中二台水泵,选用二台配功率为37kw电机的节能泵,技改后二台节能泵总流量达到800m³/h左右,且压力满足生产需求。
ƒ 商务合作方式
我公司与宝通钢铁公司合作为:宝通钢铁公司将我方节能水泵共计8台一次性购买,具体内容如下:

结合实物图分析:




系统名称 | 水泵名称 | 技改前 | 技改后 | 每小时节电量(kw/h) | 节电率 | ||||||
电机功率 | 实测流量(吨/小时) | 实耗功率(kw/h) | 系统效率 | 电机功率 | 实测流量(吨/小时) | 实耗功率(kw/h) | 系统效率 | ||||
宝通钢厂冷却水泵 | 轧机供水泵(图上左) | 运行二台160kw水泵 | 1500 | 二台共计320kw/h | 52% | 运行二台75kw水泵 | 1800 | 共计150kw/h | 92% | 482 | 54% |
上塔泵(图上右) | 运行二台55kw水泵 | 840 | 二台共计110kw/h | 65% | 运行二台22kw水泵 | 840 | 共计44kw/h | 88% | |||
电机冷却泵(图下左) | 运行二台75kw水泵 | 800 | 二台共计150kw/h | 56% | 运行二台37kw水泵 | 800 | 共计74kw/h | 87% | |||
回水泵(图下右) | 运行二台160kw水泵 | 1400 | 二台共计320kw/h | 49% | 运行二台75kw水泵 | 1800 | 共计150kw/h | 92% | |||
合计 | 900 | 418 | 482 | 53.50% | |||||||
冷却系统每年实际运行按300天,每天运行20小时,电费按0.6元/度计算。则节能改造前,该项目的年耗电量900KW×300天×20小时 =5400000度,年耗电费3240000元。节能改造后,该项目的年耗电量418KW×300天×20小时 =2508000度,年耗电费1504800元。
由此得出年节电量为289.2万度,年减少费用支出约173.5万元(技改后测试的系统综合节能率为53.5%)。